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液压机比例流量阀的故障分析与排除

发布者:科鑫盟机械  发布时间:2013/1/26 9:05:49

液压机比例流量阀的故障分析与排除

 ①流量不能调节,节流调节作用失效其 故障产生原因和排除方法除了可参阅调速阀的故 障分析与排除方法外,还有以下两点。 a.比例电磁铁未能通电。产生原因有:比 例电磁铁插座老化,接触不良;电磁铁引线脱 焊;线圈内部断线等,可参照上述" (1)比例电 磁铁故障"的方法进行故障排除。 b.比例放大器故障。同上述(2)部分的 ①、⑤、⑥。 ②调好的流量不稳定比例流量阀流量的 调节是通过改变通入其比例电磁铁的电流实现 的。当输入电流值不变时,调好的流量应该不 变。但实际上调好的流量(输入同一信号值时) 在工作过程中常发生某种变化,这是力滞环增加 所致。滞环是指当输入同一信号(电流〉值时, 由于输入的方向不同(正、反两个方向) ,经过某同一电流信号值时,引起输出流量(或压 力〉的最大变化值。
影响力滞环的因素主要是存在径向不平衡力及机械摩擦所致。那么减小径向不平衡力及 减小摩擦因数等措施可减少机械摩擦对滞环的影响。滞环减小,调好的流量自然变化较小。 具体可采取如下措施。
a.液压机尽量减小衔铁和导磁套的磨损。
b.推杆导杆与衔铁要同心。
c.液压机注意油液清洁,防止污物进入衔铁与导磁套之间的间隙内而卡住衔铁,使衔铁能随 输入电流值按比例地均匀移动,不产生突跳现象。突跳现象一旦产生,比例流量阀输出流量 也会跟着突跳而使所调流量不稳定。
d.导磁套衔铁磨损后,要注意修复,使二者之间的间隙保持在合适的范围内。这些措 施对维持比例流量阀所调流量的稳定性是相当有好处和有效的。
另外,一般比例电磁铁驱动的比例阀滞环为3%~7%,力矩马达驱动的比例阀滞环为 1 5%~3%,伺服电机驱动的比例阀为15%左右,亦即采用伺服电机驱动的比例流量阀, 流量的改变量相对要小一些。
(4)液压机比例方向阀(方向流量阀〉和其他比例阀的故障分析与排除 可参照上述比例压力阀和比例流量阀的思路和方法进行故障分析与排除。

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