液压机换向阀的改装例子
液压机换向阀的改装例子
(1)试验方案。原装阀的滑阀机能如图2- 32 (a)所示,为了测试阀的换向性能,采用
图2 - 33所示试验回路。变量柱塞泵为试验系统提供流量可调的液压油,液压马达为定量柱塞马
达,在泵的出口和马达的进油口管路上各装一个压力表Pi和P2,以观察阀在换向时压力的变化
情况。泵的流量标定,可由马达的转速乘以马达的排量计算而得。
(a)(b)
图2- 32阀的滑阀机能
(a)改进前;(b)改进后
图2- 33液压试验回路
(2)测试方法。起动液压泵,并给电磁阀通电,使液压马达旋转。调整变量泵排量,使马达
升速达到测试值,即稳定系统流量到某一值,并记录;然后调整马达的负载,使系统压力达到测
试值(由Pi或P2测得)。待运行稳定后,立刻给电磁阀断电,阀心在复位弹簧的作用下由P—B
状态切换到P_+A状态.以实现液压换向,使马达停止,观察阀能否正常切换。
(3)测试结果。试验中在一定的压力和流量范围内进行了测试,发现当系统压力达到
12MPa、流量为24. 51L/min时,阀由P-bB状态转换为P-,A状态,切换顺利;当系统压力达到
12MPa、流量为24. 58L/min时,阀在从P-*B状态切换为P-+A状态时,阀心被卡住。此时,马
达虽然立即停转,压力表P2立即回零(表明B口已切断),但泵口压力Pi剧升,而且阀的节流
声很大,说明阀口A已打开,但并未开全。
(4)结果比较。从厂家给定的该阀性能曲线查得:试验所选的原装阀(通径10)在工作压力
为12MPa时的切换流量大于55L/min,但在此工作压力下实际测得切换流量为24. 58L/min,由
此可见,该阀没有达到厂家标称参数。另外,用相同型号的进口原装阀进行试验,结果比国产阀
性能稍好,但也难以达到厂家给定的特性曲线标称值。
3.原因分析
在对原阀的结构进行了简单测量后,得出了阀在通电情况下阀心的位置如图2 - 34所示。当
作用在A端的电磁铁失电,阀心在B端复位弹簧的作用下,向左复位。首先P—B口完全切断
(马达停转),此时P—A口尚未打开。然后阀心在复位弹箦的作用下继续左移,当移动至
图2- 35位置时,P-+A口打开一个很小的窄缝,此时由于压力很大,流量也较大,但通流面积
很小,致使液动力(阻碍复位)大于弹簧压力(这时的弹簧压力已经比开始换向时小得多),阀
心无法继续复位而被卡死。在这种情况下,由于阀心的节流作用极大,所以泵口的压力急剧增
大,与试验现象完全吻合。